一、东芝液压泵qvc8080调整方法?
调整方法:
1、油管控制,液压油管越长,上升时间也就越长。因此在安装时,在设计允许范围内要尽可能的减小油管的长度;在调节动力单元的基础上也可以对输油管路大小进行调整,在保证设备达到正常需求安全的前提下,可以进行相应的调整。
2、液压升降机还是剪叉式升降机,均是由动力单元和油缸控制的,动力单元在生产时设有四个出孔,是可以调节大小的,增大或减小油缸液压油流量,可以通过调整马达速度或电液比例阀来调整液压油流量。
3、油缸控制,油缸尺寸,在满足设计要求的情况下,尽可能的减小油缸尺寸。油缸尺寸越小,上升速度越快。
二、东芝电动注塑机的调模无动作怎么样维修
东芝机的日常维护和保养
1、各部件润滑。包括哥林柱润滑,开锁模机构导轨润滑,顶出机构润滑。射出机构润滑,炮台导轨润滑。
2、更换油类和部件。2年更换液压油,1年更换一次滤芯,电控箱内除尘。电控箱内滤网更换。
3、校正。成型机温度校正,射嘴中心校正,锁模机构,射出机构,顶出机构光学尺位置校正,机台水平校正,油泵压力校正。等
4、油冷却器清洗,一年两次,防止油温过高,如果水太脏,建议提高清洗频率。料管冷却水路清洗。
5、螺杆抛光,料管抛光。
三、东莞哪里学注塑机技术
注塑机操作员主要培训内容
一、入厂基本职业道德培训。安全生产是企业员工首要培训的内容。工厂安全文明生产必须要掌握,要熟悉用电安全和运动机械操作安全。
二、必须对机械识图基础,公差与配合进行学习了解。图纸是企业生产过程多方沟通中的一种生产工具,如果连图纸都看不懂便无从下手。
三、了解常用的塑料材料,内容包括塑料概论、塑料的定义与特点、塑料的分类和用途等。常用的如:热塑性聚酯(PET、PBT)、聚碳酸酯(PC)、聚苯乙烯及其改性品种(ABC)、聚酰胺(PA-)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚甲醛(POM)……
四、对注塑机的工作原理、结构、动作流程,注塑机模具的结构、安装调试了解。
五、掌握注塑机操作的常规程序、注塑工艺。应包括:注塑工艺流程,成型前的准备工作,注塑成型过程,制品的后处理,注塑模具基础知识。
六、注塑机的结构和原理。应包括:机械传动知识、气动、液动、电控等基础知识。
注塑机,包括循环动作及周期时间计算方法等。射台装置:射台装置的功能及组成、射台装置的特点。锁模装置:锁模装置的功能及组成、锁模装置的特点。液压系统:液压系统的组成、液压系统的特点。电器系统:电器系统的组成和特点。润滑系统。
实际操作
1. 注塑机的操作程序。操作系统结构与操作说明,操作面板、操作按键介绍,安全操作守则和安全生产。
2. 注塑前的工艺准备。应包括:材料准备、模具准备、生产前的机器调试、模具安装、设备保养等。
3. 调校程序的结构与操作说明应包括:射咀中心调校、顶针行程调校、模具厚度调节。
4. 操作面板、电器系统的保养、油压系统的保养、锁模系统的保养。
5. 射胶系统的保养、安全装置的保养与维护、定期检查事项。
6.注塑工艺调整与产品后加工。应包括以下内容:常用塑料的成型条件;常用塑料的成型工艺过程;注塑成型工艺参数调整;产品工艺卡的知识;成型工艺辅助设备的调校。
注塑产品的质量检验
注塑产品的质量检验应包括以下内容:
1. 塑料产品的一般检验项目和检验方法。
2. 常用量仪(例如:游标卡尺、内径千分尺、内径千分表、千分表等)的结构,工作原理和使用方法。
3. 制品测试原理和使用方法。
4.常见塑料制品缺陷的判别方法分析和解决方法产生原因和处理方法,应包括:烧焦痕、湿气痕、气痕、色差痕、玻璃纤维痕、凹痕、气泡。
5. 困气、空穴、超注(毛刺、披锋)、欠注,光泽差别,脱模变形,熔合线,扭曲。
6. 注塑制品过程中处理注塑机、模具和周边设备三者关系。
根据以上需要了解和掌握的注塑机知识内容和深圳巿对注塑工,技能培训考核内容,可以看出,要真正成为一名合格和有等级操作工并非容易,需要通过各种机会学习掌握来提高自身水平,通过长期在生产现场的积累,对基础理论的消化学习来提高实际操作水平。还应参加各类考核培训全面提高专业技能水平,只有这样才能算得上一名合格的和有水平的注塑机操作工。
. 塑料产品的一般检验项目和检验方法。
2. 常用量仪(例如:游标卡尺、内径千分尺、内径千分表、千分表等)的结构,工作原理和使用方法。
3. 制品测试原理和使用方法。
4.常见塑料制品缺陷的判别方法分析和解决方法产生原因和处理方法,应包括:烧焦痕、湿气痕、气痕、色差痕、玻璃纤维痕、凹痕、气泡。
5. 困气、空穴、超注(毛刺、披锋)、欠注,光泽差别,脱模变形,熔合线,扭曲。
四、请问东芝全电动注塑机报控制电源输入pN电压下限检出,是什么问题,需怎样解除
在变频器的广泛应用中,经常要接触到现场调试和维修,还有因各种原因发生的故障问题需要及时排除。本文与《变频器现场调试与故障排除案例(一)》,结合了笔者在长期的技术支持工作中经历的一些现场调试与故障处理方法,拿出来与广大技术人员及用户进行探讨,以期推动变频器同业同仁之间的技术切磋,也使我们的产品在应用过程中不断改进、升华,更完善地服务于广大的用户。这是我们都期待的。
2 变频器干扰故障判断与排除
故障现象:用户电话反馈,一台印刷机的主马达(3.7KW)和送纸机马达(1.5KW)用变频器调速后;主马达变频器单独运行时,印刷机设备工作正常,当主马达变频器与送纸机变频器同步运行时,报“软件过流”故障。经销商技术员到现场处理了一天也没有调好,就认定是变频器有问题,不能使用要求退货。
故障原因:到现场后,检查了变频器和设备也没有发现什么问题。观察印刷机设备两台变频器的运行状况,发现主马达变频器和送纸机变频器单独运行时都正常,就是在主马达变频器与送纸机变频器同步运行时报故障。由于这台印刷机的所有动做都是通过接触器、继电器工作,检查印刷机设备没有接地,变频器的接地当然也是从印刷机设备上取,所以我们判断是干扰引起。故障排除:
① 把所有控制线更换成屏蔽线,并套上磁环;
② 把变频器输入输出电源线上套磁环;
③ 把印刷机设备和变频器独立接地。
采用以上措施后,故障被解除,设备恢复正常。
故障现象:一个经销商用户电话反映,一台3.7KW的变频器用在4KW的钟织纺织机上,设备运行几个小时后电机不转,变频器有频率显示,也不报故障保护。用户认为是变频器有问题,要求更换一台新机,后来更换新机故障依然如此。
故障分析:到现场发现按正转按钮起动变频器运行时,变频器面板的正转和反转指示灯都亮,也就是说变频器正转指令和反转指令都启用了,难怪电机不运行。
故障现象:一台18.5KW注塑机做节能改造,变频器在现场安装并设置好参数后,变频器能正常启动注塑机马达,注塑机上的比例流量、比例压力信号也正常反馈到变频器,但发现注塑机各项动作反映很慢,由其是在射胶时电磁阀开度很小,射出的塑胶达不到要求,当然也影响产品质量。


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