一、油泵单向阀坏了会怎么样?
单向阀损坏后,车辆一旦熄火,燃油便经油管流回置油箱,无法建立初始油压,造成启动困难。
单向阀有二种结构,不可拆除。 一种结构是挡片式单向阀,油只进不出,抽油管可以塞进去抽油; 一种结构是单向圆锥阀,油也只进不出,抽油管塞不进去。
因为油箱盖上设有进气孔,以保证油箱内与大气压一致。 因为油箱是密闭性非常好的,如果没有盖上没有进气孔,当燃油消耗时,由于油体积不断的减小,会在油箱内行程一定的真空,这不利于油泵向外泵油,严重时会吸憋油箱。
一旦单向阀损坏后车辆熄火,燃油会通过油管回流到油箱,初始油压无法建立,启动困难。
会导致无残余压力,燃油压力达不到规定的燃油压力值,雾化效果大打折扣,启动困难,需要长时间多次点火。离心泵叶轮磨损,会导致供油压力降低,没有汽油泵运转的声音,给不上油,加速无力,在行驶时会有异响,嗡嗡的声响。
二、是什么导致发动机机油压力过低
在平时我们开车的过程中,假如发动机工作时的机油压力低于0.2Mpa或随发动机转速变化而忽高忽低,甚至忽然降至零位,此时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作,否则会酿成烧瓦、拉缸等大事故。所以,在汽车使用过程中,必须对机油的压力给予高度重视。现将我就将机油压力过低的主要原因与解决方法介绍给大家:
1、机油油量不足
若机油油量不足,会使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵上不油,致使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会因润滑不良而加剧磨损。解决方法是应该确保有足够的机油量,减少时应及时加注,假如在短时期内减少比较厉害,还得检查一下你的车是否烧机油。
2、发动机温度过高
若发动机冷却系统水垢严重,工作不良或发动机长时间超负荷工作,或喷油泵供油的时间过迟的原因,都会引起机体过热,这样不但加速机油的老化、变质,也轻易使机油稀释,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。应清除冷却系统管路中的水垢,调整供油时间,让发动机在额定负荷下工作。
3、机油泵停转
若机油泵的驱动齿轮与驱动轴的固定销剪断或配合键脱落;以及机油泵吸入异物而将泵油齿轮卡死。都会使机油泵停止运转,机油压力也随之降为零。应更换损坏的销轴或键;机油泵吸油口处应设置滤清器等。
4、机油泵出油量不够
当机油泵泵轴与衬套之间的间隙、齿轮端面与泵盖的间隙、齿侧间隙或径向间隙因磨损而超过答应值时,都会导致泵油量减少,造成润滑压力下降的后果。应及时更换超差的机件;研磨泵盖平面,使与齿轮端面的间隙恢复至0.07-0.27mm。
5、曲轴与轴承配合间隙过大
当发动机长期使用后,曲轴与连杆轴承的配合间隙逐渐增大,因而形不成油楔,机油压力也随着下降。据测定,该间隙每增加0.01mm时,油压就下降0.01Mpa。可磨修曲轴、选配相应尺寸的连杆轴承,使配合间隙恢复到技术标准。
6、机油滤清器堵塞
当机油因滤清器堵塞而不能流通时,设在滤清器底座上的安全阀就被顶开,机油便不经过滤而直接进入主油道。假如安全阀的开启压力调得过高,当滤清器被堵塞时就不能及时顶开,于是,机油泵压力升高,内漏增加,对主油道的供油量相应减少,引起油压的下降。应经常保持机油滤清器的清洁;正确地调整安全阀的开启压力(一般为0.35-0.45Mpa);及时更换安全阀的弹簧或研磨钢珠与阀座的配合面,恢复其正常的工作性能。(文/远山)
三、燃油压力调节阀坏了有什么现象
回油阀也就是燃油压力调节器,损坏了会有两种结果:.燃油压力调节器卡死在关闭位置,会造成油压过高。油压高造成混合气过浓,会出现油耗增加、排气管冒黑烟、动力不足、发动机难启动等故障。
燃油压力调节器卡死在开启位置,会造成油压低甚至无法建立油压。会出现动力严重不足、难启动甚至无法启动的故障。有可能走着走着就熄火,尤其是上山的时候比较危险,最好是检修好了上路。
在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。
扩展资料:
对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清最大的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的出现的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。
对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。
参考资料来源:搜狗百科--调节阀
四、破碎机的润滑系统出现问题了怎么办?我们该如何解决?
1、存在问题
(1)生产工艺组织不畅,三段破碎难以连续运行。由于破碎机排矿口调整对润滑油温度影响很大,当排矿口调小时,油温度变化急速升高,破碎机不能正常工作。
(2)破碎机自身各部件磨损加剧,运行稳定性差。在破碎机的实际运行中,直衬套、偏心轴套、球面轴承、横轴套等轴承部件因润滑不好常出现因局部过热而烧蚀、开裂甚至报废等现象,破碎机难以长期稳定运转。
(3)备件、材料消耗增加,能耗增加、生产成本较高。由于润滑油常产生高温,因此润滑油很快变质,耗量增加;且润滑油泵耗量较大,破碎机各部件的加速磨损,造成设备检修维护成本增加;矿石粒度在各破碎段难以达到要求,造成闭路循环量的增加,筛分设备及运输设备磨损增加,能量无谓地消耗在矿石的循环运输中。
(4)新材料在破碎机上的使用受到限制。改性尼龙材料取代铜合金作为轴承材料在其它地区破碎机上有着成功的使用实践,具有极大的经济价值,但是因为尼龙材料的高温稳定性差,对润滑能力要求较高。在破碎机上应用时也发生了失败的案例。
(5)润滑站检修难度大。润滑站各部件之间空间小,造成油泵检修、管件更换等检修工作难度较大。又因油泵寿命较短,使得检修次数增加。
2、根据存在的问题进行原因分析:以上问题的出现,集中体现出原润滑系统存在较大的缺陷,细究其原因如下。
(1)原有供油泵能力明显不足。原有供油泵采用cB—B125低压油泵,其最大压力为1.3 MPa。破碎机油压要求在0.08 MPa~2.2 MPa,而该油泵供油压力长期处于供油要求范围的下限;且油温上升到40℃左右时,油压往往低于0.08 MPa,引发破碎机油压保护装置启动,破碎机因低压保护而停止运行。而且,该油泵使用寿命较短,使用时间在15天左右,此后因油泵内泄,造成油泵因供油量不足而被迫更换新的油泵。
(2)润滑站空间布置过于集中,存在诸多问题。①油泵采用立式安装,油泵浸于润滑油中,其运转过程中产生的热量直接被润滑油吸收,不利于润滑油冷却,同时油泵自身散热也较差。油泵吸油口位置较高,一旦油箱面降低,吸油口易产生吸空现象,油泵出现气蚀的机率增大。油泵直接安装在油箱顶盖上,检修人员必须站到油箱上对油泵进行检修,安全性差;②润滑站的油泵部件、过滤器、冷却器、管件集中安装在油箱顶盖,检修空间小。同时,造成管路弯头增多,沿程损失加大,进一步削弱了润滑站的供油能力。其次,油泵顶盖开孔较多,油箱密封较差,润滑油中易进入粉尘和清洗水;③油箱自身构造存在缺陷,下部无检修人孔,而又不能通过上部对箱底进行清理,仅凭油箱放油孔难以将油箱内沉积杂质彻底清理干净,最终影响润滑油油质。
3、单机润滑站改造的工业试验先后分别对1台PYD2200短头圆锥破碎机和1台PYB2200标准圆锥破碎机进行了单机润滑站的改造试验。
(1)能源装置的选用。①采用高压泵替代低压泵,对能源装置进行重新选型。通过试验最终确定选用CBloo.10 MPa油泵替代cB—B125.1 MPa油泵,CBl00齿轮泵采用了高精度齿轮、铝合金壳体、浮动轴套设备等结构,具有总体质量轻,能长期保持容积效率,使用可靠的特点;②采用卧式泵结构取代原有的立式安装结构。将能源装置单独安装于地面上,与油箱分离,进油口通过软管与油箱连接,克服了立式安装的缺点,方便了设备的检修。
(2)优化辅助装置。①改善油箱结构,增加了清洗入孔,加强了油箱的密封;②增加了Lc椭圆齿轮流量计;③完善油温,油压等技术数据的显示装置,实现油压的多点监测;④将原线隙式GLQ一80过滤器改为双筒网式SLQ一40过滤器,增大了过滤面积和最高工作压力;⑤用GLc3—8列管式冷却器取代原有冷却器,将冷却面积由7 m2增加到8m2,增加油温冷却效果;⑥合理布置管路,减少弯头数量,从而减少沿路损失和泄漏点。
(3)运行效果。试验润滑站在生产实践中表现出良好的工作性能,破碎机电流、供油量较原润滑系统稳定,油温和油压能长期保持在规定的技术范围内。并且当油温在较大范围内变化时,油压依然保持在较好的水平,油流量持续稳定。由此可见对此润滑系统的单机改造试验是成功的,达到了增强润滑能力,保持破碎机高效运转。
4、破碎机润滑系统的全面改造和使用效果:单机润滑改造工业试验,取得了理想的结果。在进行局部调整后对其它破碎机进行全面推广,实现润滑系统全面改造。
(1)直接经济效益。降低备件、材料消耗,年成本降低30多万元,油泵使用寿命达到十个月以上。
(2)生产工艺组织得到改善。破碎机排矿口可以调整到较小值,实现了破碎机的长期稳定高效运转,年处理矿石量大幅增加,矿石粒度合格率明显提高。
(3)为后续技术改造奠定基础。由于润滑系统改造的成功,为新材料在破碎机上的应用提供了前提条件。
PE鄂式破碎机、SMH圆锥破碎机。


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